10月份串焊问答专栏

科技   2024-10-31 11:20   宁夏  


&


时间

2024年10月

老师

施广洲

主题

串焊机答疑



作者介绍

施广洲

宁夏小牛自动化设备股份有限公司

技术支持工程师

 


施广洲先生自2022年加入宁夏小牛自动化设备股份有限公司。自入职以来,他专注于串焊机的售后服务工作,拥有丰富的客户地设备问题解决经验。


 01 

Q


NS02—5000T:模组分距异常如何处理?

A


答:1、电磁铁通电后无磁、弱磁(电磁铁损坏、供电线路故障)。

2、模组底座移动滑块卡滞,电磁铁拉不动。

3、俩个分距电机速度不同步或速度太快。

4、俩个分距电机片间位不合适,在各自片间位时,电磁铁和圆铁圈之间有缝隙。

模组间距设定步骤:

两分片为例:片大小÷2+片间距-模组盖板的长度=模组间距大小




 02 

Q


NS02—5000T:二次焊接如何改善?

A


答:前提:

1、模组之间间距相等。

2、电池片背面银浆点和模组顶针对上。

3、焊头灯管和模组位置对应上。

改善方案:

1、升级二次涂覆或者拿掉涂覆海绵。

2、助焊剂池的加热效果(设60℃时,摸助焊剂池烫手)。

(有些品牌助焊剂常温下的浓度也达到30%,但是助焊剂池不加热时,焊接效果极差)

3、降低最后一根灯管功率,提高1、2灯管的功率(注意最后一根灯管功率降低后有没有造成焊接台⑥正面靠非切割面虚焊)。

4、提高助焊剂池里助焊剂浓度。

常开吹阀

不同品牌助焊剂不可混用,池里的助焊剂不要过多。



 03 

Q


NS02—5000T:隐裂、破片如何排查?

A


答:一、非切割面

1、检查电池片距离28打弯气缸距离是否太近或已经在打弯气缸上(电池片距离打弯气缸≈1mm左右)。

2、核对 28打弯气缸顶起后和叠片台电池片高度差,是否过低于电池片(叠片台两张电池片叠一起,以第二张电池片刚好可以从打弯气缸滑过,调整28打弯气缸顶起高度)。

3、电池片搬片到下模组,电池片的非切割面搭在下一个模组盖板,或者焊接台⑥的电池片非切割面搭在预焊台叉子上。

4、搬运叉靠机尾的俩个叉子搬运时顶到电池片非切割面,大概在串检测安装座附近。

5、电池片自身的来料问题。

6、叠片台是倾斜的,非切割面那边在叠片低面,搬运叉从低位→中位→高位,最先受力的正好是电池片非切割面,所以搬运叉中位如果高了很容易隐裂,电池片边缘有脱晶情况,搬运叉搬运也会造成隐裂(搬运叉Z向速度不能过快1000/1000/30)。

二、切割面

1、电池片搬片到下模组,电池片的切割面搭在前一个模组盖板,或者焊接台①的电池片切割面搭在冷却台叉子上。

2、划片加热激光的功率过大导致。

3、盖板变形翘起。

4、搬运叉Z向焊接高位过低,搬运时电池片蹭着整理台①的凸边沿。

三、其他情况

1、27V夹水平运带手放带时,微夹和电池片的间距小于0.15mm,微夹戳破电池片(戳破点在栅线上)。

2、运带手微夹松动或单个运带手松动(戳破点在栅线上)。

3、运带手取带时,微夹未正常夹取焊带,焊带在微夹口,放带时焊带戳破电池片(戳破点在栅线上)。

4、下模组顶针卡滞或断裂、或者压具压针卡滞(戳破点在栅线上,顶针、压针原因区别在于是否是固定焊接台)。

5、下模组盖板变形或者盖板锁紧螺丝松动(戳破点在栅线与栅线之间)。

6、搬运叉Z向低位过高(戳破点在栅线与栅线之间,以5000T16栅为例,破裂处在 2-3、4-5、6-7、8-9、10-11、12-13、14-15栅线之间)(原因:运带手放带时会将叠片台下压,如果搬运叉Z向过高,电池片会与搬运叉的小叉子接触且相互挤压,戳破电池片)。

7、运带手压具推杆电机动作异常,没有预放压具动作,压具直接由吸压位扔下砸破电池片。

8、整理台⑥的焊带未正常入槽,搬运叉搬运后有焊带搭在整理台①台面上,后续接片、放带,电池片被残留焊带挤破(固定整理台①电池片破片、隐裂)。

9、搬运叉磁吸板、搬运叉锁紧螺丝松动。

10、出现炸点、缺角(检查电池片线吸附孔、传输皮带是否有碎渣或者考虑电池片来料问题)。

11、搬运叉Z向焊接高位过低,搬运时片子被蹭着,隐裂处类似裂痕状,像盖板变形隐裂(隐裂处在同一盖板的栅线和栅线之间那种)。

12、36归正轮卡滞,不能灵活转动,归正时会磕电池片(电池片倒角附近),长时间运行后36背光板上会有黑色粉沫状小碎渣,和横向归正柱接触的电池片背面边缘会有明显长约3-5mm的磕碰脱晶。



 04 

Q


NS02—5000T:灯管不亮如何排查?

A


答:找到对应的调压模块

1、开加热,不开灯管,量此时IN和OUT电压,正常的是IN≈220V、OUT≈0V,如果出现OUT有≈220V电压,可判断线路有断路。

2、开加热,量调压模块IN端口对地电压,正常是IN≈220V,如果量出电压≈0V,往上排查对应的熔断器(也称保险丝)进、出电压,正常进出电压等同,若出现进电压≈220V,出电压≈0V,判断保险丝烧断(或者查看保险丝指示灯是否亮红色)。

3、开加热、开灯管预热,量此时IN和OUT电压,正常的是IN≈220V、OUT≈40V,如果此时出现OUT电压≈0V,判断调压模块有问题。

线路断路如何排查?

例如65310这根灯管不亮,按下面顺序量这几个点对地的电压;

①A65310调压模块OUT点;

②X1端子排65310线标①点;

③焊头端子排65310线标HV点;

④焊头端子排65310线标PG点;

⑤X1端子排65310线标②点;

例如:在X1端子排65310线标①点量对地电压220V、在焊头端子排65310线标HV点对地电压0V,可判断从X1端子①点到焊头端子排HV点的这根线有断路点。



 05 

Q


NS02—5000T:拍扁竖起如何改善?

A


答:(不安装硬压结构的改善)

1、拍扁松开时间(改大些)。

2、检查 53 夹子是不是勾夹+勾夹组合(正确的是勾夹+平夹),一旦没有平夹固定住焊带,裁带时焊带发生旋转,焊带拍扁处立起(平夹闭合不紧,有缝隙也会出现这种情况)。

勾夹+平夹

3、焊带拍扁处在53支撑板(圆焊带不上支撑板)且取带时,打弯马蹄有没压在支撑板上。

4、检查打弯高位,运带手取带时,马蹄有没接触着支撑板(且有0.3压缩量)。

5、拉出的焊带在53支撑板上已经拍扁竖起,取带时有时马蹄不能压平拍扁,取带后拍扁已经竖起,多发生在手5、手6,可考虑更换拍扁缸。

6、清理夹钳缸(需注意活塞杆、底板有没有磨损)。

7、检查、更换无效果后,可考虑更换阀片汇流板(或者清理内部管道)。



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