燃煤电厂的动力煤来源广、品质复杂多变,有些原煤具有含水量高、黏度大、粒度小、流动性差的显著特点,或因长时间存放造成严重结块。
因此,在原煤仓出料的过程中往往会有物料堵塞现象发生,严重影响设备的正常工作。特别是大型火力发电厂配置直吹式制粉系统的原煤仓,一旦发生原煤仓堵塞,发电机组就要被迫紧急降出力甩负荷,甚至出现锅炉燃烧不稳造成大量投油,更严重的会造成锅炉灭火、机组非计划停运。
原煤仓的堵煤问题成为一个电力行业的难题。目前,防止堵煤的技术流派较多,包括振打器、空气炮、旋转刮刀等,但这些方法都有局限性,使用效果不尽如人意。我公司创新研发出一款捅煤机器鼠装置,为解决原煤仓堵煤问题带来了全新的解决方案。
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捅煤机器鼠技术原理
捅煤机器鼠主要由旋转导轨、小车、钢丝绳升降系统、机器鼠本体和气泵等部分组成。
旋转导轨固定于原煤仓顶棚中心点,长度根据煤仓尺寸定制。旋转导轨上装设小车,可在导轨上滑动。下方通过钢丝绳连接并带动机器鼠升降,使之能够在原煤仓内任何位置垂直落入煤堆。
当发生蓬煤时,小车行进至煤堆正上方,通过钢丝绳装置带动机器鼠投入煤堆。气泵启动,在压缩空气的作用下,气缸活塞形成较大的冲击力,克服煤堆阻力带动机器鼠向下冲击直至煤拱下方。
关闭气泵,卷扬机向上拉起机器鼠,此时钻头部位的爪形结构受煤堆阻力自动张开,作用面积增大,机械爪的提拉进一步破坏煤拱结构,实现疏通效果。
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应用效果及经济性分析
捅煤机器鼠以其灵活的设计,能够迅速解决原煤仓的堵煤问题,恢复煤炭的正常流动。相比传统的清堵方法,大大降低了停机事故概率,提高了生产效率。实际应用效果主要体现在以下方面:
(1)以往煤仓清理往往需要大量的人工干预,存在安全隐患和效率低下的问题。捅煤机器鼠的自动化操作减少了人工干预的需求,降低了人员在高风险环境下的工作时间,提高了工作安全性。同时也减少了粉尘和有害气体的产生,改善了工作环境。
(2)机械化、智能化的设备相比于人工清堵,可以更好地进行数据监测和分析,能够实时监测原煤状态和清堵过程中的情况,并进行分析和反馈。这些数据可以帮助管理人员了解运行情况,及时调整工作策略,进一步提高效率和精准度。
(3)相比于空气炮等设备因堵煤位置不同而具有的局限性,捅煤机器鼠可以解决各种原因导致的堵煤蓬煤,如原煤物理特性、煤仓结构问题、运行操作不当等。它不受堵煤位置和类型的限制,能够在原煤仓内任何部位进行清堵作业。
(4)经济效益。捅煤机器鼠的应用能够将堵煤疏通时间至少缩短一半,提高制粉系统供煤的稳定性,降低给煤机的停运时间和启动次数,使机组处于安全稳定的运行状态,生产能力得到有效释放,保障电厂发电量,利润空间上升。堵煤疏通的人工成本降低,制粉系统的维护成本也大幅度降低,此外,还可节约因断煤而消耗的燃油成本。
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结论
捅煤机器鼠的应用不仅提高了生产效率和安全性,还带来了显著的经济效益。我们可以清晰地看到该设备在发电领域所带来的实际经济价值,为供煤系统的生产管理带来安全保障,为发电企业的发展和竞争力提供了重要支持。
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