近年来,潞安化机深入践行潞安化工集团精益思想指导下的“算账”文化,依托生产现场全员维护管理(TPM)管理机制,动态开展精益改善八大浪费、设备维护八大保全、生产现场8S管理工作,推动企业不断创新创效。潞安化机微信公众号特开设专栏,对每周开展的TPM管理对标活动中,优秀精益改善成果进行系列报道。
精工制造分公司亮点
JINGGONGZHIZAO
01
通过工装改善,有效减少加工浪费
▲在大型立车和镗铣床刀头处增设摄像头监控系统,有效减少动作浪费和品质浪费。
▲通过设计制作管板平衡吊装转运工装,有效改善动作浪费和品质浪费。
▲通过设计和制作管板翻转工装,有效改善动作浪费。
▲对立车设置长铁屑自动切除工装,避免了立车运转工程中,长铁屑对人身安全的威胁,同时改善了动作浪费。
02
通过设备维护八大保全,挖掘现有设备潜力
▲通过维修及性能设置,实现小立车双刀架的使用,整体工效提升60%。
▲通过适配工装,实现小卧车作用发挥。
03
通过工艺和工具改善,减少品质及加工浪费
▲利用大型立车作业平台,通过大幅度降低转速,实现了超大型管板的表面堆焊功能。
▲通过优化皇冠钻设备功能,实现中厚管板的高效高质加工,工效提高70%。
▲通过适配刀具的刃磨工具,有效改善刀具刃磨的工效和质量。
现场点评
精工制造分公司
开展生产现场8S管理
卓有成效,值得肯定
永济公司机加分厂亮点
YONGJIJIJIAFENCHANG
01
通过改进工装配套,改善各项浪费
▲要求加工厚度10mm以内,直径500-1000mm的薄形不锈钢衬环衬板,工件由于太薄刚性差,易变形,加工中会出现工件装夹不紧、震刀现象而造成无法正常切削加工。经小组技术员多方研究,设计和制作了自动定心薄板加工工装,加工薄板能同时加工多个, 而且消除了加工中震动、震刀现象。这款工装不但能起到自动找圆心功能,而且大大缩短了校正工件的时间,提高了生产功效。有了这款工装,以前许多不能加工的薄板迎刃而解,加大了生产范围,使车工加工能力又更上一个台阶。
▲普通摇臂钻床在加工时会出现不在一个中心上的孔偏现象,也不能保证孔的垂直度,影响产品质量。经过操作工及分厂的共同分析研究,对此加工件进行三钻加工,消除了孔偏和垂直度不达标现象,大大提高了产品的合格率。
▲加工大直径薄壁筒体坡口时,为减少加工振动和局部直径椭圆度超差问题,特制作此工装。一是可以对局部变形部位进行校圆,二是可以增加筒体刚性以便于加工,不但保证了产品质量,而且也提高了生产功效。
现场点评
永济公司机加分厂积极开展生产现场8S管理,在现场物料定置定位分类存放,现场设备的清扫清洁整理整顿方面,有较大进步值得肯定。
理化实验室
LIHUASHIYANSH
01
积极利用工装拓展理化试验项目及指标
▲配置金相镶嵌机,可以将薄板和小尺寸试样镶嵌起来,有了手控的厚度,省时又省力,有效改善了动作浪费、品质浪费。
▲配备了矩形高温拉伸工装,可满足2~10mm试样板材拉伸,检测数据准确,省时省力,同时还避免了材料漏检存在的质量隐患。
现场点评
积极开展生产现场8S管理,对理化室的各种物料、工具、资料按照定置定位,痕迹化存放,做了一些工作,值得肯定。
天 天 要 安 全
【8S管理 堆放方法】
1、易燃易爆品、危险品和易碎品要分区堆放。
2、堆放顺序为先重后轻,重物不要堆放在高处。
3、滚动的物品要用支撑物固定。
4、容易倾倒的物品要捆绑固定。
5、长的物品要横放。
6、气瓶类的保管要竖放,并有防倾倒装置。