今年以来,陕焦公司深入贯彻落实陕煤集团亏损企业治理专题会精神,深耕“四种经营理念”,聚焦降本增效中心任务,从源头降本、过程创效、管理提质等方面靶向施策,精准发力,通过提升管理质量、优化生产组织、细化成本管控、加强亏损治理等,全力朝着打造“内部协作的标杆,治亏创效的典范”目标任务奋进,实现逆势困境下的破冰突围。
该车间结合当前生产实际,对工艺进行创新改造。粗苯加热装置改造后,每小时能节约煤气500—600立方米,既降消耗又提粗苯产率,还减少废气排放,助力环保与低耗能生产。硫铵大母液泵阀门改造,大幅降低检修时母液排空量,减少浪费,节省准备时间,提升检修效率,保障硫铵系统稳定运行,降低了成本。冷凝液收集再利用改造同样给力,以往冷凝液直接外排,浪费大且增加废水处理量,如今统一收集回流至循环水池,合理利用资源,减少清水补充量,节约用水成本,契合可持续发展理念。
清理冷鼓循环水池时,废旧填料沉积威胁系统运行,在公司大力支持和兄弟车间的高效协作下,该车间组建突击队,克服环境差、难度大等困难,奋战十余天清理400余立方米杂物,保障循环水系统高效运行,节约外委清理费用20余万元,展现强大团队凝聚力。脱硫系统硫膏处置难题前,该车间组织突击队,克服重重阻碍,完成2000余袋硫膏清理转移,保障系统正常运行,节约外委施工费用6万余元,尽显员工担当与协作能力。
该车间利用闲置管道制作安装暖气片,完善岗位及生产现场暖气设施,节约购置费用,营造舒适环境同时降低成本。人员配置上,锅炉、硫铵系统停运时,合理分流人员顶替休假、请假员工,减少加班费用;各系统正常运行时,科学调节岗位人员替班,严控人员增加,节约人力成本,保证生产效率同时降低人力支出。
“化产一车间将继续在工艺操作、修旧利废、强化管理等方面下功夫、出实招,着实解决制约生产经营的关键问题,切实降低生产成本,堵塞漏洞,不断提升为公司的治亏创效贡献更多的力量”。该车间主任张鹏说。(浩海煤化:马文平)