自动络筒机捻接失误率高、退绕不良等问题如何控制?

教育   2024-11-13 06:00   广东  


络筒是织前准备的第一道工序,其目的是改变卷装的形式,增大卷装容量,清除纱疵与杂质,提高纱线品质。络筒的要求是卷装成形良好、无疵点;纱圈排列均匀、无重叠,利于退绕;卷绕张力、密度符合工艺要求,接头良好,卷绕长度一致。托盘型自动络筒机1台设备配套1套盛纱盘(或“管纱准备库”),对托盘内盛放的管纱进行整理,提高了络筒的自动化程度。日本村田公司推出的No.21C-S型全自动络筒机,最高络纱速度可达2200 m/min,且增加防飞管装置,使设备的性能进一步完善。


捻接失误率高


捻接失误率是反映捻接和上纱失误的综合参数,主要影响设备运转效率和纱线质量。捻接失误率过高时,大吸嘴重复作功,容易出现连续退出管纱的现象。

产生原因



1)光电式纱线传感器积灰附花过多,传感器始终检测到有纱存在,大吸嘴一直动作,造成系统中的捻接失误率高;

2)吸风道内的积花、积回丝多,影响风力,使大吸嘴负压过低无法吸入纱线;

3)大吸嘴距管纱隔距过大,吸不到纱线,连续动作造成捻接失误;

4)车间内相对湿度过大,纱线的黏附力增强,紧贴在筒纱表面,大吸嘴无法捕捉到纱线断头,致使信息反馈为捻接失误;

5)吸嘴吸纱通道被回丝阻塞,在捕纱动作时捉不到纱线,连续动作造成捻接失误。

控制措施



1)要每天清洁纱线传感器,每周用温水擦拭传感器装置,避免传感器的误检测,影响检测效果。

2)及时校正大吸嘴与筒纱的隔距,大吸嘴接近度调整为1.5 mm~2.5 mm为宜。

3)合理控制车间的相对湿度。实践表明,自动络筒机生产环境的相对湿度应低于普通络筒机的控制标准。当相对湿度大于75%时,捻接失误率明显增高,一般应控制在70%左右。

4)清除大吸嘴沟槽内的积花灰尘,用汽油清洗大吸嘴抓纱齿条,清除堵塞的回丝。

5)清理小吸嘴通道内的回丝。


退绕不良


退绕不良是络筒中常见的问题之一。自动络筒机线速度较高,对管纱的卷绕质量要求相应提高。退绕不良主要影响产量,容易出现大纱或中纱非空管送出,影响效率。

产生原因



1Bal-con跟踪气邑环积花,表面黏附杂物,造成退绕时的送管误动。

2)细纱管纱脱圈,造成退绕过程中纱线集结成团,小吸嘴无法捕捉到纱线。

3)细纱工序生产、维护中,更换钢丝圈时未盘好纱尾,因机械故障产生的坏纱造成卷绕密度不匀以及重叠卷绕,形成退绕中的脱圈。

4)管纱纱管破裂或有毛刺,造成退绕中重复断头落纱冒头,退绕时脱圈而影响退绕。

5)细纱落纱生头后低速运行时间过长,纱线卷绕层结构不紧密,造成脱圈。

控制措施



1)定期清理Bal-con跟踪气圈控制器,减少影响退绕的因素。

2)细纱工序更换钢丝圈应尽量在大纱时更换,更换后及时落纱,防止在中间盘纱影响退绕。

3)控制好细纱的管纱成形和落纱的高度,及时剔出破裂或有毛刺的筒管。

4)设置减速相关参数时,“减速开始”最低可调至0.1 s,减速速度最低不能低于线速度的50%,低于50%会出现大面积攀纱,“减速时间”一般不低于3.5 s100 m/min)。


筒管飞脱


自动络筒机的高速运转对筒管质量也提出了较高要求。在实际生产中由于筒管的硬度、同心度以及部分机械原因会影响其运转的稳定性,造成生产中的筒管飞脱。筒管飞脱不仅影响络纱产量、质量,造成浪费,并且高速飞脱的纸管容易造成人身安全事故。

产生原因



1)纸管硬度、同心度、圆整度、角度、长度、大小头内径不合格。

2)管头染色油漆或颜料在小夹头凸槽上积附,扩大了夹持的距离,影响运转稳定性。

3)摇架初始压力工艺设置不当摇架夹头的加油周期过长,影响对筒纱的控制力。

4)络筒线速度过高。

5)减速速度值过高,一般设定范围在线速度的50%~70%,超过70%时摇架大小夹头对纸管的作用力大,容易使纸管变形造成纸管飞脱。

6)细纱的纱疵过多,摇架夹持动作过于频繁,对纸管的作用力大,造成纸管飞脱。

控制措施



1)选用质量好,高硬度的纸管,合理选择络纱线速度。

2)及时清理左侧小夹头积附的颜料、油漆,防止筒纱运转失衡。

3)合理控制8 mm10 mm初始卷绕层的紧密度。

4)摇架夹头加油周期根据卷绕速度设定,速度在1500 m/min以下为12个月;速度在1500 m/min以上为6个月。

5)加油量保证每锭0.5 g,加油时按照规定选用指定的润滑油脂。

6)控制细纱的常发性纱疵和偶发性纱疵,从源头控制络筒机作功的次数。


突发性毛羽纱疵


毛羽纱疵形成于细纱,增长于络筒正常的毛羽从细纱到络筒的增长一般是2~3倍,而突发性毛羽的增长一般在6~7倍。突发性毛羽来势突然、范围广、危害大、不易控制。

产生原因



络筒工序相对湿度过低,纱线通道发涩,纱线蓬松,抱合力差,经过摩擦形成突发性毛羽。

控制措施



1)定期清理揩擦络筒通道,保证其光洁,无油污,减少摩擦形成的突发性毛羽。

2)从开清棉到细纱合理加湿,控制片面加湿引起的加湿不匀。

3)整个流程一般设置两个控制点,重点控制开清棉棉卷回潮率和粗纱回潮率。开清棉棉卷回潮率控制在7.5%以上,粗纱回潮率控制在6.1%~6.5%,有利于控制突发性毛羽。

4)对细纱管严格选择,使细纱管与络筒机的插纱锭配合紧密。

5)调节插纱锭棘轮,使纱管与气圈跟踪环中心处于一直线。

6)张力气缸定期加油,张力器定期用温水清洗,一般时间以3个月为宜。


- 来源丨纺织器材在线 -

免责声明:本文内容及图片系转载,且已经注明来源,仅为交流学习,文章版权归原作者所有,内容为原作者观点,转载文章均已注明出处,如涉及版权问题或者不愿意转载,请留言与我们联系,我们将在第一时间删除。本号尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点等,保持中立;本号内容仅供交流学习;如发现本号文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系(小编微信号:18038728083),我们将及时核查、删除,谢谢

精彩回顾

流动性突然收紧,意外走强的PTA,后市会走向何方?
空气层面料抗起球、防勾丝、吸湿速干与手感多合一整理方案
2024纤维领域十大新兴技术
天丝/莱赛尔原纤化解决方案
金属纤维知多少
【求职招聘】11-12-每日更新纺织印染行业最新招聘...高薪岗位,职等你来


关于我们

染化学堂是染化在线旗下的微信公众号,染化在线成立于2011年,依托互联网新技术,聚合行业优质资源,为纺织印染企业提供全方位的解决方案定制服务,助力纺织印染企业节能降耗,提升品牌竞争力和可持续发展。通过需求定制、样品中心、解决方案、技术交流、染化传媒等多元传播方式,线上线下结合,打造“互联网+定制”的染化大数据,助力传统纺织印染上下游实现智慧转型。

点击在看

染化学堂
纺织、印染、染化料交流学习平台。学习印染,堂有干货,掌上知识,专注,专业,敬业
 最新文章